贵安供电局加强配电自动化建设,故障停电降三成
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发布日期: 2020.09.17
今年以来,贵安供电局深入推进配电网精益化管理,对配网线路、配电设备实行专业化运维、规范化管理,使各类安全隐患于萌芽状态被消除,不让风险变事故、不让缺陷酿祸端,被动抢修的次数明显减少。今年1至8月,由线路设备故障造成的停电事件,比去年同期降低了三成。
组建项目团队,解决故障停电“痛点”据了解,2019年以前,贵安供电局主要实行大部室运作、扁平化管理。因此,在10千伏线路设备故障查找、故障处理、故障隔离上,只能采用人工分段试送的方法查找故障,导致停电范围广、停电时间长、停电次数多。配电线路停电时间长、停电次数多,成为贵安供电局配网运行管理的难点和“痛点”。
2019年初,根据贵州电网《提升配电自动化实用化工作方案》,贵安供电局明确提出,2019年配电自动化线路覆盖率达100%,配电自动化终端在线率不低于85%,配电自动化主站配网图模(即图纸与系统建模)覆盖率达100%。为此,贵安供电局抽调配电自动化、配网管理、客户服务等专业骨干、技术专家组成的项目组团队,进行深入研究工作。经过梳理、分析,项目组团队发现从110千伏青鱼变电站出线的10千伏青场线、青龙线、青河I回线,从110千伏湖潮变电站出线的10千伏潮东Ⅱ回线等8条线路的自动化终端装置均处于退出状态,未发挥应有的功能。初步测算每次每条线路跳闸,影响客户数在3000至5000户之间,延长故障排查、故障抢修时间70至90分钟,导致投诉率上升20%左右。
经深层抽丝剥茧,项目组团队发现传统方式下的故障查找、故障处理、故障隔离3个环节占整个抢修时间的96%,每次故障抢修比采用自动化终端操作多耗时90至120分钟。而多耗时的根本原因,一是未使用故障指示器功能进行故障查找,二是未启用FTU或DTU装置对故障的定位功能,三是未使用FTU或者DTU装置自动功能进行断路器的分、合闸操作。
为此,贵安供电局修编完善配电自动化建设方案,制定严密、可行的实施计划,按管理要求和技术规范加装或启用故障指示器;在启用存量FTU和DTU装置的同时,严格执行公司统一的“自动化分界开关”安装标准,进一步梳理、摸清配网“家底”,积极开展状态评价和差异化运维。有序加装线路自动化开关,精心编制贵安供电局客户设备故障出门管控工作方案,在专变客户端逐户安装设备故障自动切除装置,严防客户设备故障出门引起10千伏公用线路跳闸。
以2019年12月5日晚10千伏青河I回线过流Ⅲ段保护动作跳闸为例,正是由于配电自动化终端的应用,电力人员根据线路故障指示器的精准定位,有效减少了全线巡查的范围和工作量,30分钟内成功隔离故障并恢复非故障区域的送电。故障巡查及抢修作业较传统方式相比,故障巡视时间缩短了3小时。停电时间直降三成
在采用先进技术手段和严格、规范管理的基础上,贵安供电局将配电自动化建设与“设备主人制”管理紧密结合,集中精力强弱项、补短板、破壁垒,稳步提高供电可靠性。
自开展配电自动化工作以来,截至2020年8月31日,贵安供电局按照配电自动化建设工作方案,共加装线路自动化开关118台、故障指示器156套,启用、盘活存量FTU、DTU装置和线路故障指示器253套。截至8月31日,贵安电网10千伏及以下线路、设备供电可靠率达99.92%,同比提升0.72个百分点;因运维因素造成的10千伏中压线路设备故障停电时间同比降低32.68%,400伏及以下线路设备故障停电时间比去年同期降低33.69%;客户年平均停电时间减少8.17小时/户,年增加供电量385万千瓦时,累计为企业创效110.62万元。
伴随自动化设备的广泛应用和配网管理水平的提高,推动供电可靠率持续提升,从源头进一步满足了企业和群众用电需要,对加速新区经济社会发展具有积极的推动作用。